1 问题的提出
2005年下半年,我公司进行大规模技术改造,新上了2台p一500型卧式双级活塞推料离心机。该离心机操作方便,处理能力强,每小时产盐15 t左右,湿盐含水率约2.5%,脱水性能远优于原wh一800型卧式单级活塞推料离心机。该设备在投运初期,曾出现过一些不正常运行现象,如因为转鼓卡死无法盘车而影响正常生产。经认真分析研究,提出了改进原机壳冲洗工艺的方案。实践证明改进后运行效果良好,从未出现过离心机因转鼓卡死而影响生产的情况。
2 采取的措施
2.1 找出转鼓卡死的原因
针对离心机转鼓卡死盘车不灵活的现象。经过仔细分析探讨,排除了机械原因和气候原因,主要是后机壳内有积盐(细微的盐硝晶粒),冲洗不彻底造成的。
2。2 制定措施
2.2.1 前、后机壳冲洗水管分开初始安装时,前、后机壳冲洗水管是连在一起的,用一个阀门同时控制前、后机壳的冲洗,如图1所示。
这样安装有以下弊端:
一是前、后机壳相连,由于前机壳进水管较粗,分压后,造成后机壳冲洗水量不足;
二是白水走向由前机壳一甩后液一混卤桶一蒸发罐,为保证后机壳冲洗效果,延长冲洗时间,增加了进入蒸发系统的白水量,对生产是不利的。经过分析讨论,提出将前、后机壳冲洗水工艺分开的方案,用两个阀门分别控制。单独冲洗,如图2所示。
2.2.2 反冲后机壳鉴于二者分开后仍不能100%保证盘车灵活,经分析后认为机壳仍有积盐没有彻底冲洗干净。按照传统做法,要将整个机体前半部分拿掉,才能将后机壳内部积盐清除干净,同时疏通冲洗管至少要2—3 d。正常冲洗管道流程如图3所示。
换个角度思考问题,出水处必能进水,进水处必能出水,按照这个思路,提出了以下改进措施,由原出水管3处反冲,1、2处出水,如图4所示。
实践证明,该方案是可行的。经)改进后离心机手动盘车灵活。
3 改进后取得的效益
技术改造实施3个月来,离心机运行状况良好。改造前多次出现因离心机盘车不灵活而影响生产,从而延误了正常排盐的现象,平均每次开车耽误2 h,每月开车2次,每小时蒸发工段电耗1 000kwh,以3个月,0.6元/l【 电计。则可以节约电费l oo0×2×2×3×0.6=7 2o0元同时。为了防止开车时盘车困难,停车时一般多冲洗两小时,以油泵电机22 kw,主电机45 l【w计,3个月可节省电费:(22+45)×2×3×3×2×0.6=1 450元两项共计直接节省:720o+1450=8650兀
4 投入与产出比
技改共用 15铝塑管约15 m,眈0铝塑管约为l0m。共投入:15 m×4元/m+10 m×5元/m=ll0元投入与产出比为:ll0/8650=l/78.6
5 讨论
转鼓卡死现象冬天发生的比较多,主要是气温比较低,硝易析出。通过采取每班定期刷车(设备出厂时针对不同物料已有相关要求)并打开后腔冲洗阀进行冲洗,发现后腔排水口不畅时应立即反冲洗,避免转鼓卡死现象的产生,从而保证生产顺利进行。
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